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M型富勒泵用于生料输送

日期:2020-01-03 14:35 作者:尊龙凯时人生就是搏提升机
M型富勒泵用于生料输送

破碎机、回转窑、斗式提升机、皮带输送机等都是水泥厂中常用的机械设备 ,用于差别的生产阶段 ,差别的生产需求 ,NE板链斗式提升机是在笔直输送领域较为常见的机械设备 ,以板式链条作为牵引件 ,有着提升量大、维修率低等特点。

M型富勒泵概述

我厂引进丹麦史密斯公司的设备 ,由美国富勒公司配套六台M型F一K螺旋泵(富勒泉) ,台M300富勒泵用于输送生料。自1988年7月投料试生产以来 ,由于M300富勒泵输送能力达不到设计要求 ,导致Aox35立磨台时产量不可抵达额定能力 ,直接影响我厂试生产顺利进行。直到1989年10月オ解决了这一问题 ,这里详细介绍一下其影响因素及解决步伐。

M型FーK螺旋泵简称富勒泵 ,由螺旋体(螺旋叶片上加焊了一层耐磨合金)、料斗、圆筒体、重锤闸、混淆室等组成。其进料偏向笔直于出料偏向 ,粉状物料进入料斗后 ,即被螺旋体推至混淆室 ,混淆室喷嘴喷出的压缩气流使物料流态化并沿管道抵达卸料处。

M300富勒泵和富勒单级旋转CC200空压机的技术参数

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1988年7月下句生产磨投料试车后 ,该泵运行正常 ,产量为130h左右 ,经过一个多月运转 ,泛起生料从泵两头端盖冒泛起象 ,;断轮岢懈墙屑觳 ,发明两端密封圈已磨损 ,生料进入轴承 ,使轴承滚珠过早磨损;簧弦惶仔碌闹岢 ,运行十几天后仍然泛起以上现象。经过仔细检查发明 ,由于密封清吹气流部分供应空气炮 ,密封气体压力达不到设定2.8bar(卸料端) ,导致料斗和排料腔内压力大于轴承腔内压力 ,生料聚集在密封上 ,引起密封圈和轴承套过快磨损 ,随后进入轴承 ,使轴承的钢球磨损失效 ,被迫;。因进口轴承供应缺乏 ,传动端一对7428BGM轴承用国产一个2097728取代 ,两种轴承参数见表2。

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凭据传动端受力 ,利用加套牢固轴承(见图1) ,1号套用确定轴承位置 ,2、3号套用于确定轴承外圈 ,4号套用于避免轴承向移动。

空气炮气源拆除后 ,以上现象不再泛起 ,可是 ,泵输送能力只能稳定在130uh左右 ,稍提高就会泛起堵料直到从空气斜槽溢出 ,无法连续运行。经;觳榧霸诵惺硬 ,发明该泵输送气体压力表(支管表)上读数只有1.1bar左右 ,达不到原设计能力1.8bar ,支管表上压力总是比总管(混淆室)表上压力高0.2bar ,重锤杆上下摆动频繁 ,重锤杆轴磨损严重 ,轴孔磨成椭圆形。

;煨奘 ,更换已磨损的重锤轴 ,修正轴孔 ,加上轴套 ,更换重锤闸与排料腔(泵内腔)之间密封 ,避免气体从混淆室进入泵内腔?缶硬 ,决定逐步加重锤重量 ,使用台CC200空压机供气 ,输送气体压力为1.7bar左右 ,调理卸料端过滤调压力到3.8bar ,产量可抵达160h以上 ,加上窑尾电收尘器回灰 ,目前泵产量可稳定在180h以上 ,解决了试生产一年来大窑操作不稳定日产量无法提高的难题。

产量为130h时重锤巨细及位置如图2所示。产量为180uh时重锤巨细及位置置如图3所示。

富勒泵润滑部位:两端轴承、密封、重锤闸轴。富勒泵润滑接纳EZ膨润土基脂 ,滴点210°C ,适用于耐磨轴承润滑 ,温度规模从-18℃到149C。

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维护要点:

a.当润滑传动端轴承时 ,通过油孔注入大宗油脂(不可填满内腔) ,使泵在抵达事情温度以前不运行 ,移开油塞B允许过多油脂流出 ,油脂停流后油盖重新盖上。因对卸料端轴承室加压密封 ,需要差别的润滑方法 ,用手推油枪应在泵运行时进行 ,必须预润滑轴承 ,不要在钢球和轴承圈之问加油脂。

b.装置在泵两端的轴承支承上唇形密封装置要求同一型号润滑剂 ,密封在泵运行时加油脂 ,泵每连续事情24h润滑一次 ,用手推油枪通过油嘴。过多密封油脂 ,通过最外唇形密封吹出。在传动端油脂掉进支承座出口 ,集中在卸料端支承座内侧 ,每当移开卸料端轴承座 ,就应抹掉过剩油脂。

c.重锤闸重锤杆轴应每天润滑一次。

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